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堅定走實創(chuàng)新路,改善成果見真章。陜汽控股第四屆“協(xié)同·德仕杯”工業(yè)工程應(yīng)用案例大賽在集團管理中心學(xué)術(shù)報告廳落下帷幕,在18個參賽項目中,淮南專用車 “鋁合金罐車封頭、阻浪板旋邊工藝優(yōu)化”項目成果一經(jīng)展示,得到了現(xiàn)場評委嘉賓的一致贊賞,并成功摘取大賽二等獎。
2017年下半年,面對持續(xù)上揚的鋁合金罐車產(chǎn)品市場需求,在集團技術(shù)中心的支持下,淮南專用車開始啟動鋁合金半掛的研發(fā)與生產(chǎn),但經(jīng)過小批量試制后,封頭及阻浪板的小件加工能力與8件/日的目標值存在巨大差距,此時生產(chǎn)工序瓶頸嚴重制約了產(chǎn)能目標的實現(xiàn),為解決封頭、阻浪板加工產(chǎn)能不足的問題,淮南專用車第一時間成立項目改善小組,主抓瓶頸工序改善工作。
在項目推進過程的五個月中,改善小組立足現(xiàn)場調(diào)研工序,觀測作業(yè)時間,排查車間“人機料法環(huán)”五大要素中存在的問題,通過多角度分析現(xiàn)狀,明確了效率提升的主要方向,逐步清晰了改善思路,最終提出旋邊工序改進方案,有效解決了裝卸模具過程繁瑣、吸盤與模具距離較遠、對中心線困難等瓶頸難題。通過增加旋邊機圓形固定模具,將原來模具拆裝時間由40分鐘優(yōu)化至8分鐘以內(nèi),中心線核對時間由原來的30分鐘優(yōu)化至2分鐘左右,一件封頭、阻浪板制作節(jié)約時間1小時,單車節(jié)約工時8小時,有效支持了產(chǎn)能目標的實現(xiàn)。改善后需拆卸吸盤即可實現(xiàn)模具的更換,對中心線時無需反復(fù)調(diào)整封頭或阻浪板,大大降低了員工作業(yè)勞動強度,避免了封頭、阻浪板切割時刀頭劃傷表面,有效提升了旋邊質(zhì)量,單車降本5300余元。
此次工業(yè)工程應(yīng)用案例大賽榮譽的取得,不僅是對淮南專用車改善項目的極大褒獎,更是對淮南專用車致力“管理創(chuàng)新”工作的又一肯定。創(chuàng)新能力決定著企業(yè)的發(fā)展上限,有創(chuàng)新意識的團隊才能走得更遠,在專用車轉(zhuǎn)型發(fā)展的道路上,淮南專用車定將不斷凝聚全員改善智慧,全面迸發(fā)創(chuàng)新效能,運用創(chuàng)新推動產(chǎn)品升級,培育出陜汽淮南特有的專用車核心競爭力。
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